為提升準東采油管理區(qū)開發(fā)綠色效益,近日,吐哈油田康探001H井首臺零散天然氣裝置完成技術(shù)改造升級,目前裝置運行平穩(wěn),每日可回收天然氣量達5807立方米,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和綠色低碳“一箭雙雕”。
吐哈油田康探001H井罐區(qū)現(xiàn)場。新疆石油報通訊員 李琦 攝
此前,為嚴控自然遞減,保持康探001H井的地層壓力,吐哈油田準東采油管理區(qū)決定將5月21日投運的康探001H井一級地面控制管匯油嘴直徑調(diào)整至3毫米,壓力控制在36.2兆帕。雖然每日產(chǎn)出氣量有所減少,但仍穩(wěn)定在6400立方米左右。
然而,因氣量減少導致零散天然氣回收裝置壓縮機停機,該裝置的壓縮機在多次調(diào)頻測試中無法正常啟動。針對這一情況,準東采油管理區(qū)試油試采中心聯(lián)合各專業(yè)技術(shù)人員集思廣益,多角度深入分析討論,最終決定對壓縮機進行排氣進出口截流技術(shù)改造,盡快恢復天然氣回收。
技術(shù)人員通過采用回流補壓法,將壓縮機二級壓縮缸進口管線引出一根回流管線,為壓縮機一級進氣管線補壓。這一改造措施有效提高了壓縮機一級進氣壓力,從改造前的0.08兆帕提升至目前的0.13兆帕,確保了壓縮機不會因為一級進氣壓力低而停機。
經(jīng)過反復調(diào)試,壓縮機一級進氣壓力穩(wěn)定在0.13兆帕,運行效率得到有效提升,超過停機設定值0.08兆帕。同時,技術(shù)人員還將壓縮機的調(diào)頻設定在41.5赫茲,使壓縮機更加運行穩(wěn)定,產(chǎn)出氣量得到有效控制,截至目前,已滿足每日5800立方米天然氣回收需求。
這次壓縮機排氣進出口截流改造的成功,不僅解決了壓縮機因一級進氣壓力低而停機的問題,也有效地控制了產(chǎn)出氣量,減緩地層壓力遞減的速度,保證準東采油管理區(qū)零散天然氣“顆粒歸倉”。