4月21日,從新疆油田重22井區(qū)FHW3413井組柴油浸泡試驗現場傳來喜訊,該井組柴油浸泡作業(yè)順利完成全部工序,各項參數達到設計指標,成為新疆油田首對柴油浸泡試驗井組,對實現SAGD低碳、穩(wěn)產、安全、高效開發(fā)具有重要意義。
風城油田超稠油屬陸相辮狀河沉積,儲層滲透率低,非均質性強,原油粘度高,隨著SAGD工業(yè)化推進,動用油藏條件愈發(fā)惡劣,導致SAGD井組預熱時間不斷加長,蒸汽消耗量持續(xù)增加,轉SAGD生產后難以達到理想產量。為探索雙水平井SAGD高效啟動技術,提高開采效益,新疆油田通過多次會議討論,結合調研國內外成功的溶劑輔助啟動項目,發(fā)現采用有機溶劑對SAGD水平井井筒和近井地帶油層進行預處理,可提高近井地帶的滲流能力,降低井周原油粘度,縮短循環(huán)預熱時間,減少蒸汽消耗量,有效提升SAGD生產初期產量。
為保障該試驗的順利進行,新疆油田多部門開展了多輪次的研討,工程技術研究院(監(jiān)理公司)科研人員積極組織編寫工程設計,對注入介質焦化柴油和成品柴油進行全組分分析,結合分析結果和地質意見,優(yōu)選成品柴油作為注入介質,并對設計的每一道工序和流程、應急處置方案和柴油拉運等重點環(huán)節(jié)進行了充分的論證,對施工各個節(jié)點潛在的風險點進行了詳細的討論并提出對應的防范措施,為柴油浸泡試驗的成功奠定了堅實的基礎。
下一步,工程技術研究院(監(jiān)理公司)科研人員將持續(xù)跟蹤該井生產動態(tài),做好試驗效果分析和評價工作,同時加快研發(fā)稠油油藏進一步提高采收率技術,實現減碳、降耗、提效,推動工藝技術進步,為SAGD工業(yè)化開發(fā)規(guī)模提高采收率建立示范。