截至8月1日,采油一廠CHX43322井經(jīng)連續(xù)一個月的“常規(guī)油管鉆塞”作業(yè)后,累計增油550噸,節(jié)約成本60%。
一直以來,該廠稀油老區(qū)“五防”(即防砂、蠟、垢、偏磨、腐蝕工作)問題普遍存在,但在今年,偏磨、腐蝕問題尤為突出,管漏現(xiàn)象明顯上升。面對此問題,該廠拒絕“等、靠、要”,圍繞“降頻次、提效率”目標(biāo),多舉措精細井筒工作,開出井筒治理“三劑妙方”。
妙方一:數(shù)字化平臺“助”井筒預(yù)警。該廠依托數(shù)字化平臺,建立大監(jiān)控模式下功圖巡檢制度,結(jié)合云平臺和功圖量液系統(tǒng),時時查看異常井各項預(yù)警指標(biāo),其中包括單井的功圖報警、壓力報警、大罐液位報警等關(guān)鍵參數(shù)。各基層單位對所管井區(qū)功圖開展分級巡檢,對每一口作業(yè)井進行把脈會診、優(yōu)化工藝配套、全程監(jiān)督過程、分析完井效果,確保井筒治理見到實效,使得維護性作業(yè)頻次逐年下降。同時,嚴(yán)格落實現(xiàn)場資料分析檢查制度,結(jié)合測井資料、油井動態(tài)開展功圖液面分析,深入剖析故障原因,堅決做到多維護、少修井,確保井筒良性運行。
妙方二:技術(shù)發(fā)力“促”井筒降載。該廠突出熱洗管理差異,結(jié)合油井載荷工況,根據(jù)產(chǎn)量高低、結(jié)蠟周期、結(jié)蠟嚴(yán)重程度實行熱洗分類管理,從“優(yōu)化選井方式、強化過程監(jiān)督、注重效果分析”三方面開展井筒熱洗工作,同時根據(jù)檢泵及單井回壓變化情況,依托智能油田工況平臺,持續(xù)做好井下“五防”工作。其中,采油一廠對井區(qū)h0664井等井開展井下安裝電潛螺桿泵降砂試驗,目前日產(chǎn)液量7.5噸,油量1.6噸,效果可喜。
妙方三:措施跟進“提”井筒效率。該廠針對低產(chǎn)低效井、高頻井、參數(shù)不合理井開展參數(shù)優(yōu)化、地面優(yōu)化,提升系統(tǒng)效率,降低修井頻次,最終達到節(jié)能降耗的目的。如00451井、砂石1井等結(jié)垢嚴(yán)重的井,通過開展井下固體防(除)垢器實驗,檢泵周期由4個月延長至6個月。此外,圍繞效率提升和成本降控兩大目標(biāo),該廠各基層單位利用井口數(shù)字化系統(tǒng)“智能間變頻抽柜”,對單井載荷進行監(jiān)控,調(diào)整頻率,全面實現(xiàn)自動化間抽。在此基礎(chǔ)上,通過碰泵、調(diào)參等方式,該廠使泵閥失靈、輕微漏失井得到了有效治理。
截至目前,采油一廠油井檢泵周期、系統(tǒng)效率、平衡率均達標(biāo),維護性作業(yè)頻次得到有效控制,井筒狀況逐漸向好。